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时间:2021-11-03 16:08:04 200字

第一篇:《酒钢1号高炉年修停开炉实践》

酒钢1号高炉年修停开炉实践

(酒泉钢铁公司炼铁厂 白兴全)

一 前言

1号高炉(1800m3)是在第三代原1513m3高炉基础上大修扩容而成,于1998年6月12日开炉投产。设计利用系数1.6(t/m3.d),作业率96%,年产生铁102万吨。截至2008年6月份1号高炉已生产10年,共产生铁12860033吨,单位炉容产铁量7144t/m3。1号高炉已进入炉役末期,炉体破损严重,风口下沉难以控制,对高炉安全生产造成严重威胁。截止6月底10段冷却壁破损率达到54.17%,6段冷却壁破损率达到37.5%,7段冷却壁破损率达到37.5%,5段风口带冷却壁07年11月开始破损,已破损9块,破损率为18.75%。10段炉皮开裂长度达5米以上,其中局部出现错位。西南位置风口和二套下沉严重,已造成高炉9次休风,无法根治。鉴于此情况,1号高炉7月8日停炉小修。检修总共更换冷却壁136块,其中5段48块,6、7段各24块,10段32块,11段8块,炉皮灌无水压入泥浆15吨,风口带浇注用料145吨,6段以上钢砖以下部分喷涂料300吨,除尘器、上升管、下降管及炉缸炭砖保护合计用FN130喷涂料170吨,炉喉缸砖背面灌自流料3吨,主管、围管用磷酸盐泥浆4吨。检修后5段冷却壁冷却水恢复双联,10、11段冷却水由10段进11段出改为单进单出。检修由于高炉内结瘤严重,共实施了8次炉内爆破,炉缸清料总量约280吨(其中炉缸积料150吨,喷涂反弹料45吨,瘤体约85吨)。现对停开炉经过进行分析总结。

二 停炉过程 1 停炉降料线操作

本次停炉采用回收煤气空料线法。7月7日10:22开始预休风,从炉喉十字测

温孔安装四根φ48mm打水管(要求单管水量必须达到30吨),开裂炉皮补焊,下沉风口处理(二套和风口加丝杠)。16:48送风后开始降料面,料线4.15m,17:03关南放散送煤气,17:37关北放散、φ250mm、φ400mm放散。顶温按450℃控制。送风后料尺工作呆滞,18:40风量加到3500m3/min后崩料,顶压冒尖,由0.113MPa上到0.169MPa,事故放散开,顶温457℃上升到624℃,风量减到2920m3/min,事故放散自动关回,后又逐步回风到3200 m3/min。之后顶压又冒尖13次。8日9:45休风。整个降料线过程耗时17小时,累计耗风1897615.6m3,炉顶打水1120吨。降料线具体数据见表1。{1.00455E,19}.

表1 1号高炉小修停炉数据

时间17:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:300:000:301:001:302:002:303:003:304:004:305:005:306:006:307:007:308:008:309:00

停 炉 数 据

预计料线m风量m3/min风压Mpa顶压Mpa风温℃顶温℃打水量t/h

CO2

4.154.85.97.28.79.811.21212.813.714.515.215.816.517.217.818.118.418.719.119.419.72020.320.620.921.321.72222.322.622.923.1

140012411866315629713236289324952674263223032260222222622244206618761853186318331811185718741557156715321480142014221385138814441458

0.0760.0880.1360.190.1890.1920.1450.1440.1520.1330.1260.1260.1160.1080.1060.0950.0820.0620.060.0570.0580.0570.0560.0410.0390.0380.0370.0350.0330.0340.0340.0330.033

971935877864888898887874869869870869869868869853835795800798802800801779779789799800800800801800781

343354398431482440355455443431430434436443434433417425408429449432446408438442450426459462452412444{1.00455E,19}.

013.2715.7425.7260.581.4113.253.664.674.343.527.16153.278.977.180.56274.868.977.992.889.585.57170.476.582.281.188.584.67956.9

H2

煤气成份%O2CON2

热值

0.055{1.00455E,19}.

0.090.0920.0980.0710.060.0620.060.050.0490.0470.0450.0510.0430.040.020.0220.0210.0240.0250.0240.0190.0180.0180.0180.0190.0150.0160.0150.0130.012

155.6479766555565.44.4687.810.811.21011.4141415.6151711.49

2.43.73.37.32.73.35.61.92.93.12.13.73.65.33.35.38.48.49.611.99.310.1128.99.2

232.42222122211.4210.81.6221.20.822.622.222.618.610

26262625272728.62828.42932.628.63023.626.824.420.422.211.41613.41614.410.87.62.41.4

62.860.963.757.758.359.757.861.560.959.958.760.557.463.763.160.759.257.66658.563.359.35763.165

3828418339964296405841234573395541854353483542964534390943122419744252833387634113324332726822167{1.00455E,19}.

2 分析

2.1 吨焦耗风。此次降料线累积耗风1897615.6m3,共燃烧焦碳514吨(扣 除结瘤对焦炭量计算影响),实际吨焦耗风3541m3/min(扣除富氧量重复计算).比经验数据3400m3/min大141 m3/min。经验数据选取偏小。

2.2 炉顶打水。此次降料线单管实际打水量按≮30t/h制作,而实际降料线 过程单管最大打水量为34.97t/h,总水量最大为113.2t/h,与原计划接近,打水{1.00455E,19}.

雾化效果较好。

2.3 事故放散开。送风后,从探尺反映出下料呆滞,但炉内压量关系正常, 错误的判断是探尺不跟踪料面,属设备问题,盲目加大风量,导致过吹、崩料,造成顶压冒尖。另外停炉方案中只考虑到减轻事故放散配重,没有把快开阀开的限位进行相应调整,顶压冒尖后快开阀没有及时打开,导致事故放散冲开。{1.00455E,19}.

2.4 出铁。此次降料线期间共安排出铁三次。19:25累计风量320000 m3,南场出第一次铁,20:30结束,出铁160吨,出渣60吨。22:47累计风量800000 m3,北场出铁,8日夜班2:50结束,出铁340吨,渣300吨。7:30左右个别风口空,两个场同时组织出铁,只有渣没有铁,从停炉后的扒料情况看,炉缸铁口平面以上残料基本都是焦碳,进一步证实了铁料在下降过程中的超越现象。

2.5 停煤气时机。8日夜班累计风量达到1115000 m3,料线进入炉腰中部,停煤气后,后期降料线压量关系平稳,没有出现大的爆震。

2.6 料线与风量。降料线过程压量关系基本平稳,没有出现大的爆震,说明风量和料线对应关系控制合理(具体见图1)。

图1 料线与风量关系控制图

2.7 实际耗风和理论计算偏差大的问题。此次停炉降料线实际耗风1897615.6m3,比理论计算少100000m3,主要是炉腰、炉腹结瘤严重,计算炉容偏大。 三 开炉及达产操作

1 试漏打压

7月24日夜班高炉送风试漏,逐步将顶压提至0.05Mpa、0.1Mpa、0.15Mpa,功发现183个漏点,主要是一些冷却壁盖碗、水管根部以及风口跑风。打压时事故放散按0.147 Mpa设置,顶压上升到0.15 Mpa时事故放散开,打压合格。总体来看,此次1号高炉年修修炉体焊接质量较好。

2 烘炉

根据风口区快干、高强浇注料的特点,制定了80小时烘炉曲线(如图2),7月25日9:00开始烘炉。起始时全开混风及混风调节阀,关闭冷风阀,用冷风小门的开度控制风温,随着风温的提高,根据规定的风量逐渐开冷风阀。烘炉过程中采取了尽量使用大风量的原则,烘炉25个小时顶温接近300℃时,为控制顶温,关闭一个炉顶放散。烘炉前对炉缸炭砖进行了保护,喷涂约50mm厚的NF130喷涂料。在9段冷却壁热电偶孔处插入2支热电偶,分别伸入高炉内500~600mm,渣口插入1支热电偶,伸到炉缸中心,量程均为0~1000℃,供烘炉时测量炉膛温度。28日17:00烘炉结束开始装料。

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